cc4a.ch
  1. Vous êtes ici :  
  2. Accueil
  3. Terrains de jeu
  4. Mitsubishi Colt CC4A

Les blocs Mitsubishi sont montés ave cune poulie moteur, type "damper".
Ce système repose sur deux poulies cotes à cotes, qui entrainent pour l'une l'alternateur (poulie intérieure 4PK)  et l'autre la pompe de driection assistée. (poulie extérieure 5PK)
Ces deux poulies sont imbriquées lûne dans l'autre, avec une fiche couche de quelques milimetres de caoutchouc dure entre elles : ce systme permet d'assurer une entrainement des deux poulies sur le même axe, mais surtout d'absorver les vibrations parasites et d'attenuer les à coups.
C'est un moyen simple et efficace de proteger les rouéements du vilebrequins et d'absorbr les vibrations parasites.

 4g93 crank pulley pulley 4g93 mitsubishi

 

La poulie stock a une espérance de vie très longue : dans la majorité des cas, cette liaison souple dure la vie du véhicule sans aucun problème.
Bien sur si le véhicule est utilisé "sportivement" la liaison souple subit plus de contraintes et fini pr se degrader avec le temps et les contraintes mécaniques. Lors de sa rupture,il n'y a pas de risques de casser quoi que ce soit sur le moteur : les deux poulies alors désolidarisées provoquent un phénomene facilement reconnaisable : la poulie n'étant plus entrainée par l'ace ne toune plus, laors que l'intérieure fonctionne normallement.
Il n'y a pas d'autres solutions que de la remplacer, cette casse n'étant pas réparable.

Les poulies "performances" en aluminium, ne sont pas concues ainsi : elles comprenent les deux poulies usinées dans la masse, sans le damper en caoutchouc.
En théorie, le gain de poids en rotation permet d'amélioer la réponse du moteur, ua détriment de sa fiabilité sur le long terme, les vibrations parasites n'étant plus absorbées.
Il faut aussi s'assurer que cette poulie "performance" soit également soigneusement équilibrée, sinon les vibrations de balourd deviennent importantes et destructrices...
Un phénomne également plus subtil est à noter ; l'aluminum devient "glissant" en chauffant, ce qui n'est pas le cas de l'acier ou d'aluminium de qualité, ce qui peut entrainer des phénomènes de glissement ou patinage de courroie, si cette poulie "performance" est de mauvaise qualité.
Cette contraintes est particluièrement connue sur les montages de compresseur, et les préparateurs ou fabriquants de poulies conmpresseurs connaissent parfaitement le bon d'aluminium à utiliser pour éviter ce phénomène.
Le meilleur alliage d'aluminium à utiliser est le suivant : 6061-T6 il permet d'éviter ce phénomène de glissement en température.
mirage pulley 4g93

Il est également possible d'installer une poulie "performance" avec un système d'amortissement visco-elastique interne, qui semble intéréssant sur le papier, en promettant une amélioration des performances, tout en assurant un travail d'ammortissement de premier ordre. Je ne saurais pas quuoi en penser, on entend tout et son contraire sur ces systèmes. Certains assurent que c'est indispensables, d'autres conplètement inutile...A vous de juger.

ati damper

Les poulies du 4g93 et du 4g92 remplissent les même fonctions, et malgé une aparence un tout petit peu différente (la poulie stock du 4g93 a deux emplacements percés pour y installer une clé de desserage), elles sont parfairement identiques en tout points, seul leur poids diffère, celle du 4g92 est 100g plus lègére.

  • Références OEM de la poulie du 4g93 : MD181904 - MD336372
  • Références OEM de la poulie du 4g92 : MD181904 - MD336372

Chez Mitsubishi il est devenu tres difficile (voire impossible) d'obtenir cette poulie, elle est néanmoins disponible chez d'autres fabricants de produits OEM comme Febest.
J'ai commandé la mienne chez NTY : reférence : RKP-MS-006
nty

 

Voici les comparaisons de la pouilie du 4g92 versus celle du 4g93:

 4g93 pulley oem 4g92 pulley oem

Poids de la poulie damper stock du 4g93 : 2,35 Kg
Poids de la poulie damper stock du 4g92 : 2.25 Kg

Suite à la destrcution du joint de culasse stock, je décide de le remplacer par un joint plus épais (1.6mm) et fait en couches de métal (Multi Layers Steel): 
Ce joint de culasse est spécifiquement monté sur le 4G93T.

Le joint de culasse d'origine mesure 1.2 mm d'épaisseur.
La référence OEM stock est : MD177341 chez Mitsubishi.
Il est disponible également chez le fabricant allemand Elring, qui propose une pièce de remplacement OEM identique : Ref 709.100

4g93 oem geadhasket

Après quelques années de dur labeur et de maltraitance, le joint de culasse stock à fini par rendre lâme, lors de la dernière sortie circuit en Février 2024.
Au démontage le bilan est sans appel : le joint à laché au cylindre n°4 est a laissé passé l'eau du circuit de refroidissement dans la chambre de combustion.

Capture décran 2024 05 27 154944  Capture décran 2024 05 27 155027

 

Fleche jaune : la marque sur le sommet du bloc (pas de dégats matériel, seul une trace de carbone/suie)
Fleche rouge : la rupture du joint de culasse
Heureusement il n'y a pas de dégats, le moteur n'a pas été sollicité après avoit été temporairement transformé en mahineà vapeur : la culasse n'a pas souffert : aucune déformation.

Avec le montage du compresseur, le surplus de suralimentation ne permet pas d'utiliser un joint de culasse aux specifications stocks : trop fragile sous le boost il ne tiendrait pas longtemps. Je vais donc remplacer par une version en couche de métal (MLS) afin de jouer sur 2 paramètres :

  • Virtuellement indestructible,en contreparrie le joint de culasse MLS ne jouera plus son rôle de fusible....
  • Joint de culasse plus épais : 1.6 mm (contre 1.2 mm OEM stock), donc idéal pour jouer avec le rapport de compression et le faire diminuer.

 

 

Pour assurer son fonctionnement le DET3 (ou n'importe quel ECU standalone) a besoin d'une mesure précise de la température de l'eau.
Au début de mon montage, j'avais installé le capteur sur un tube branché sur la sortie d'eau de la culasse qui réchauffe le papillon de gaz.
J'avais en même temps supprimé le réchauffage du papillon de gaz, qui en fait ne sert à rien,même en conditions hivernales. (je n'ai jamais eu de problème de papillon de gaz bloqué par le froid, même par -15°)
Ce montage "provisoire" fonctionnait bien, mais fesait un peu bricolage, et je doutais de sa fiabilité sur le long terme, de fait, lors des travaux de changement de la courroie de distriution et de déculassage, j'en ai profité pour moderniser le tout, en fiabilisant le montage.

La sonde utilisée est toujours la même : Metzger 0905175
Elle est équipée d'un connecteur EV1 (identique à ceux des injecteurs) et d'un pas métrique de 12x 1.5
L'idée est de la monter sur le coude de sortie d'eau vers le radiateur: il y a de la place, le coude en alu offre un emplacement idéal à cet effet.

Percage avec un foret de 10.2mm et ensuite taraudage a 12 x1.5.
Le connecteur EV1, permet d'assurer une connection performante et fiable grâce à la baguette de verouillage. Dans mon ancien montage j'utilisait 2 petites cosses simples branchées sur les pins de la sonde, et parfois je devais rebrancher une cosser qui arrivait toujours à se défaire...

sonde eau det3 probe water det3 intern water probe det3


Sur les photos ci-dessus, la flèche jaune indique le capteur de température de température d'eau qui alimente le mano rajouté.
C'est un capteur simple, une simple résistance.
La flèche verte momtre le capteur spécifique pour le DET3, qui alimenté par 5v : il permet une mesure bien plus fine et précise de la température d'eau.
La troisième photo à droite montre bien la position du corps de la sonde dans le flux d'eau.
Afin de faciliter le mouvement de l'eau, j'en ai également profité pour raboter à la fraise, les angles vifs à l'intérieur.

Note : je ne sais pas si c'est un facteur important, mais la prise de température d'eau pour le DET3 se fait après la vanne thermostatique, avant l'ouverture de celle-ci, le DET3 ne connait donc pas la température "réelle" du bloc. La vanne thermostatique n'est de toute facon pas 100% étanche, elle est percée d'origine avec un petit trou, donc il y a tpoujours un mouvement d'eau, même minimal.
Est ce important ou pas ?
Je n'en ai aucune idée.

 

 

J'utilise un petit boitier qui capte le signal du détecteur de cliquetis, monté coté admission au milieu du bloc:
Ce boitier permet de signaler l'apparition du knock par un jeu de leds.
Depuis son montage, il était branché sur le capteur d'origine, et les retours d'informations de ce boitier était assez hasardeux, j'ai toujours supecté que le capteur d'origine était fatigué ou envoyait un signal qui était mal interpreté par le boitier.
La construction de ce moteur, me permettra d'enlever le capteur d'origine et le remplacer par un capteur moderne, listé comme compatible avec le boitier que je possède.

Référence OEM de ce capteur : MD173144, hélas désormais indisponible.
Equivalences : MD173144; E1T15676; MD198158;  EITI5582; SU6766

Attention ! Le pas du filet femelle dans le bloc est du du M10x1.25.

knock

 

Le boitier de détection de Knock que j'utilise a certifié conforme avec les capteurs suivants :

  • Honda #30530-PV1-A01 - M10x1.25
  • BOSCH 0 261 231 188  (trou central de 8 mm)
  • Delphi AS10134-12B1  (trou central de 10 mm- longueur de boulon requis : 25 mm

Couple de serrage : 20 Nm
Il est recomandé d'appliquer une mince couche de lubrifiant silicone sur la surface plaquée contre bloc, afin d'améliorer la transmission sonore.

Pour des raison de simplicité, j'opte pour le capteur Delphi, il semble d'ailleurs etre assez bon pour transmettre le signal.

knock delphi

Pas facile de trouver des infos techniques au sujet de ce capteur.
Je présume que la broche B est le blindage et la broche A1 celle du signal.

thumb

 

Avec un diamètre de piston de 81 mm, la frequence de cliquetis théorique est aux alentour de 7.07 Khz
La formule est la suivante : 
Knock frequency (kHz) = 900/(Pi * d * 0.5)
d = diametre du piston en mm

 

 

 

 

Il est très difficile de trouver une information fiable ou "officielle" au sujet du volume de la chambre de combustion du 4G93, elle est de type "Pentroof".
Une seule solution donc, la mesure soi-même.

  • D'abord la mesure du volume de la chambre :

J'ai fait deux mesures : avec la bougie montée, et sans (en installant un bouchon qui affleure la surface de la chambre)
J'obtient alors 2 valeurs :

  • Avec la bougie montée : 46 cc3
  • Sans la bougie (orifice bouché) : 45 cc3
  • Volume du joint de culasse (1.2mm d'origine) : 6 cm 3
  • Volume du piston dépassant de 1.37mm le bloc : 8 cm3
  • Volume mesuré pour les 4 poches du piston : 1 cc3

Total : 45+6-8+1 = 44 cm3
En théorie le moteur a rapport de compression de 10.5:1 ce qui donne en théorie un volume total de chambre de 43.66 cm3 (1834/4)x10.5

En utilisant un valeur de joint plus faible du à l'écrasement: disons 1.1 mm au lieu des 1.2 d'origine, le calcul descend 43.7 cc3 ce qui est très proche de la réalité, car cela donne un rapport de compression de 10.49:1

volume chambre 4g93 volume head 4g93

 

Sur le premier bloc 4g93 "sacrificiel", Après le travail des chambres, ,j'ai remesuré leur volumes respectif.
Verdict : 50 cc3 (sans la bougie montée, son ofrifice étant bouché à ras la surface de la chambre).
Selon mon calculateur excel, j'ai maintenant avec ce volume et un joint de culasse plus épais (1.5mm non compressible) , un RV de 9.0:1

Tricher avec une rondelle d'épaisseur sous la bougie ?

C'est une bidouille connue des préparations un peu ghetto style, mais elle a le mérite de fonctionner et d'êtrre fondée sur une calcul qui fonctionne.
Les rondelles montées sur les bougies ont une épaisseur d'environ 1 mm en moyenne (1.2 avant écrasement)
De nombreuses personnes ont fait des mesures de différences de volume avec et sans cette rondelle, et le chiffre qui revient est 0.3 cm3 par rondelle.
Donc en théorie pour ajouter du volume dans la chambre de combustion,donc modifier le rapport volumétrique, il suffit d'ajouter les rondelles en conséquences. Bien sur à un certain point la bougie sera logée trop en profondeur dans son puit et degradera les perfrormances, mais je trouve que c'est une bonne idée pour faire quelques tests ou bien ajuster finement un volume de chambre sur un bloc préparé. 

 

 

  1. Joint de culasse
  2. Réfection de la culasse avec soupapes neuves, sieges et travail des conduits.
  3. Refroidissement de l'huile du compresseur M45
  4. Inventaire des consommables pour remonter le bloc

Page 4 sur 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Home
  • Motorisation
  • Swap moteur 4g93
  • DET3
  • Préparation moteur
  • Compresseur Eaton M45 : conclusion
  • Préparation du deuxième moteur
  • Préparation Turbo
  • Transmission AWD
  • Préparation Chassis
  • Freinage
  • Autres modifications / Réparations
  • Téléchargements
  • Terrains de jeu
  • Liens
  • Contactez moi
  • Cartographies
  • Chaine YouTube
  • Entretien
  • Essais
  • Dynometer
  • SR4X
  • Cerakote
  • Mot de passe perdu ?
  • Identifiant perdu ?